免费看aⅴ,天天插天天干天天射,呦女网,入逼逼

您現(xiàn)在的位置:智能制造網(wǎng)>技術(shù)中心>步進電機和PLC應用在梳理機改造上

直播推薦

更多>

企業(yè)動態(tài)

更多>

推薦展會

更多>

步進電機和PLC應用在梳理機改造上

2009年03月10日 20:39:07人氣:792來源:煙臺勾股通信技術(shù)有限公司

  1 引言
  本機是將兔毛原料未經(jīng)改性處理,直接進行開松、梳理,制成一定支數(shù)的毛條,具備抱合力大和加有真捻等特點,并由紡紗機(FNT-28型兔毛紡紗機,號:9424N73-4)紡制成各種規(guī)格支數(shù)的細紗。本機是國家發(fā)明產(chǎn)品(號:93106597-6),八五國家星火項目,同時又被國家科委列為九五項目。
  本機電氣部分采用繼電器控制系統(tǒng),動力驅(qū)動由三相異步電動機來完成。該控制系統(tǒng)有三點不足:
 ?。?) 繼電器線路接線復雜,功能單一。 繼電器接觸控制系統(tǒng)的邏輯部分由許多繼電器;按某一固定形式連接而成,若工藝流程發(fā)生改變,則需要改變繼電器控制系統(tǒng)的接線,才能滿足新的工藝流程要求。工人實際操作和維修復雜,易出故障;
  (2) 可靠性不高,控制精度不夠,這就勢必影響了出條支數(shù)、出條定重;
 ?。?) 繼電器控制柜的體積大,占用了較大的生產(chǎn)空間,影響了工人的操作。
  因此有必要對本機的控制系統(tǒng)進行改造。近年來,隨著科學技術(shù)的飛速發(fā)展,步進、伺服電機的應用越來越廣泛,其功能多樣性和產(chǎn)品可靠性日臻完善,正在逐步取代原來的普通電機。而且隨著可編程控制器技術(shù)的日益成熟,將二者完整地結(jié)合起來,完成對各種復雜運動的自動控制,實行機電一體化,正在成為一種趨勢。
  2 控制方案的確定
  由于步進電機可直接用數(shù)字信號控制,無需反饋可開環(huán)工作,無累積定位誤差,控制精度高,因此被廣泛用于數(shù)字控制系統(tǒng)和計算機控制系統(tǒng)。而可編程序控制器(PLC)是一種適于工業(yè)現(xiàn)場控制的,由單片計算機(CPU)、外圍大規(guī)模集成電路(LSI)、系統(tǒng)軟件及I/0接口等構(gòu)成的新型控制器,用戶通過軟件設(shè)計,可實現(xiàn)以往難以實現(xiàn)的各種復雜邏輯控制。與通用PC機或單片機構(gòu)成的系統(tǒng)相比,PLC具有可靠、抗擾能力強、編程簡單等優(yōu)點,已成為替代傳統(tǒng)繼電接觸器控制線路的升級換代產(chǎn)品。因此,本系統(tǒng)采用可編程控制器(PLC) 為控制核心,步進電動機為執(zhí)行元件、紅外光電傳感器為檢測元件的新型系統(tǒng),實現(xiàn)了兔毛梳理機的計算機數(shù)字控制。
  3 控制系統(tǒng)的實現(xiàn)
  3.1 系統(tǒng)組成
  PLC選用日本松下FP0 PLC,共8點輸入(X0~X7),8點輸出(Y0~Y7),主要控制主電機Motor1和毛斗步進電機Motor2的工作狀態(tài)和轉(zhuǎn)速;步進電機選用兩相混合步進電動機,步距角1.8°/STEP,用于驅(qū)動主機和毛斗;步進電機驅(qū)動器選用DMD402,電源電壓DC14V~40V,其作用是根據(jù)PLC的控制指令對電機實現(xiàn)脈沖和方向控制。
  3.2 系統(tǒng)工作原理
  FP0系列PLC除具有一般邏輯控制與運算功能外,還具有高速計數(shù)輸入(zui大10kHz)、PLS脈沖直接輸出、SPD位置控制、PWM脈沖輸出等特殊處理功能,用于步進電機的速度控制或位置按制十分方便。
  PLC輸出口Y0、Y1以脈沖速率方式輸入步進電機驅(qū)動器的Pulse input端,控制梳理機主電機和毛斗電機轉(zhuǎn)速和位移。PLC輸出口Y2、Y3以方向信號輸入到驅(qū)動器Directional input端,控制梳理機電機的轉(zhuǎn)向。輸出點Y4、Y5是步進電機復位信號RST,每次開機對步進電機驅(qū)動器清零。PLC輸入點X0以梳理機喂入量斗處的紅外傳感器作為輸入信號,可調(diào)節(jié)喂入量斗的喂毛量。X1、X2作為步進電機的啟動信號,X3作為步進電機復位信號。X4以為位置傳感器作為輸入信號,檢測梳理機是否復位??梢岳卯斝枰謩硬僮鲿r,可通過PLC的手動輸入信號X5、X6,以點動方式按制電機的正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn)??刂脐P(guān)系為:X5=ON,電機正轉(zhuǎn);X6=ON,電機反轉(zhuǎn)。
  4 控制系統(tǒng)軟件設(shè)計
  根據(jù)前述梳理機的電氣控制原理,結(jié)合PLC的程序設(shè)計方法和生產(chǎn)工藝要求,設(shè)計的控制軟件程序流程圖。
  利用FP0 PLC提供的高速脈沖處理指令、邏輯控制指令、算數(shù)運算指令及一些特殊功能指令,可較方便的實現(xiàn)對步進電機的升/降速、恒速及正/反轉(zhuǎn)的運行控制,尤其用PLS-脈沖輸出指令和SPD-位置控制指令,可使步進電機達到不失步的升/降速與恒速運行。
  5 結(jié)束語
  以PLC和步進電機為主構(gòu)成的數(shù)字式兔毛梳理機控制系統(tǒng)的研制成功,為兔毛梳理機在生產(chǎn)與應用環(huán)節(jié)的工藝參數(shù)的調(diào)整,提供了保障。采用本控制系統(tǒng)的兔毛梳理機各項指標:適紡原料范圍:兔毛(高比例);條干重量不勻率:1.5%;生條可紡支數(shù):8~60公支;脫毛量:1~mg/100cm2;兔毛制成率≥95%;出條定重:0.125~1g/m;臺時產(chǎn)量:0.3~2kg/h。此外,系統(tǒng)具有控制精度高、操作簡單、運行平穩(wěn)、無噪音等優(yōu)點。
全年征稿/資訊合作 聯(lián)系郵箱:1271141964@qq.com

免責聲明

  • 凡本網(wǎng)注明"來源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明智能制造網(wǎng),http://www.caslcampaign.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
  • 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔責任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責任。
  • 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
  • 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。

<
更多 >

工控網(wǎng)機器人儀器儀表物聯(lián)網(wǎng)3D打印工業(yè)軟件金屬加工機械包裝機械印刷機械農(nóng)業(yè)機械食品加工設(shè)備制藥設(shè)備倉儲物流環(huán)保設(shè)備造紙機械工程機械紡織機械化工設(shè)備電子加工設(shè)備水泥設(shè)備海洋水利裝備礦冶設(shè)備新能源設(shè)備服裝機械印染機械制鞋機械玻璃機械陶瓷設(shè)備橡塑設(shè)備船舶設(shè)備電子元器件電氣設(shè)備


我要投稿
  • 投稿請發(fā)送郵件至:(郵件標題請備注“投稿”)1271141964.qq.com
  • 聯(lián)系電話0571-89719789
工業(yè)4.0時代智能制造領(lǐng)域“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺
智能制造網(wǎng)APP

功能豐富 實時交流

智能制造網(wǎng)小程序

訂閱獲取更多服務(wù)

微信公眾號

關(guān)注我們

抖音

智能制造網(wǎng)

抖音號:gkzhan

打開抖音 搜索頁掃一掃

視頻號

智能制造網(wǎng)

公眾號:智能制造網(wǎng)

打開微信掃碼關(guān)注視頻號

快手

智能制造網(wǎng)

快手ID:gkzhan2006

打開快手 掃一掃關(guān)注
意見反饋
關(guān)閉
企業(yè)未開通此功能
詳詢客服 : 0571-87858618