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FX1N在套管燙印切斷機中的應(yīng)用

2009年05月14日 17:38:58人氣:1598來源:北京永松菱控技術(shù)有限公司(天津

the application of fx1n plc to bronzing and severing of sleeve machine摘要:(中文)本文介紹了開發(fā)以fx1n plc為核心的套管燙印切斷機,討論了plc、人機界面的控制原理及軟硬的實現(xiàn)。(英文)this paper introduces empoldering the bronzing and severing of sleeve machine with fx1n plc. it discusses with the control elements of plc and human with machine interface.關(guān)鍵詞:(中文)plc 套管燙印切斷設(shè)備 觸摸屏 (英文):plc  bronzing and severing of sleeve  touch screen1前言套管燙印切斷機是實現(xiàn)套管連續(xù)自動傳送、熱燙印商標(biāo)、切斷的設(shè)備。它是電容器生產(chǎn)過程的重要設(shè)備。由于本公司在國內(nèi)同行業(yè)中起步較早,國內(nèi)無法找到這種設(shè)備??紤]進口設(shè)備價值太高,而且不一定能適合本司要求,公司與南通大學(xué)聯(lián)合開發(fā)了這套套管自動燙印和切斷設(shè)備。它能夠適應(yīng)各種規(guī)格批次,具有定長控制準(zhǔn)確、生產(chǎn)效率高等特點。2工藝參數(shù)及調(diào)節(jié)范圍及控制精度要求2.1工藝參數(shù)套管折徑寬度:30 – 170 mm套管厚度 :0.1– 0.5 mm燙金紙寬度:60 ± 1 mm2.2調(diào)節(jié)范圍及控制精度要求進給長度:1 – 500 mm連續(xù)可調(diào),誤差范圍±0.5%進給速度:40 – 450 mm/s連續(xù)可調(diào)燙金頭溫度:10℃ – 300 ℃連續(xù)可調(diào)燙金時間 :0.00 –2.00 s連續(xù)可調(diào)進給長度 :1 – 300 mm連續(xù)可調(diào),誤差范圍±2%進給速度 :120 – 300 mm/s連續(xù)可調(diào)3系統(tǒng)硬件構(gòu)成系統(tǒng)主控制采用fx1n plc,它是三菱公司推出的超小型可編程序控制器。它具有緊湊的機身設(shè)計,電源、cpu、存儲器、輸出輸入組成一個單元的可編程序控制器,同時在ac電源dc輸入型中內(nèi)置傳感器用的dc24v供應(yīng)電源。具有一定的擴展單元,可使用fx0n系列和fx2n系列的擴展模塊和擴展單元,輸入輸出擴展設(shè)備zui大可擴展至128點。強大的指令功能,支持輸入輸出高速處理,如高速計數(shù)、脈沖輸出功能。可進行各種鏈接,便于與人機介面鏈接以及較高的性價比。無疑能夠滿足我們控制的需要。燙金加熱溫控采用fx2n-2lc溫控擴展模塊,省去老式溫控器,無須模擬量模塊就可輕松將溫度值傳至人機介面,達到溫度的控制。套管定長輸送由三菱公司的mr-j2s-40a交流伺服放大器與hc-kfs43伺服電機構(gòu)成。燙金紙定長輸送系統(tǒng)采用日本東方電機出品的upk569ajw步進機構(gòu)。三菱公司的f940got-swd-c觸摸屏構(gòu)成人機的交換窗口。f940got-swd-c為5.7英寸8彩色人機介面,具有許多特點:與外界鏈接方便,通過自帶rs-422接口、rs-232c接口實現(xiàn)編程與plc通信;闊視角的液晶顯示,具有l(wèi)cd背光照明功能,即使無光照也能看清顯示內(nèi)容;內(nèi)置fx-10p功能使plc順序程序的調(diào)試及保養(yǎng)變得方便,在f940got輕松完成plc程序的讀出、寫入、插入、刪除、監(jiān)控;通過菜單設(shè)定可以顯示日文、英文、韓文、及中文漢字,提供豐富的圖形編輯功能;通過定義觸摸鍵替代普通控制按鈕作為控制鍵;為保護plc程序,可以設(shè)定密碼,禁止讀出與寫入。4工作原理與控制方案整機工作原理如圖1,套管定長傳送過程實現(xiàn):plc的y1發(fā)出伺服脈沖,通過mr-j2s-40a交流伺服放大器驅(qū)動hc-kfs43伺服電機,再經(jīng)過減速機帶動主動輥1,帶動套管定長傳送。套管長度、傳送速度、產(chǎn)品數(shù)量的檢查、設(shè)定全部在人機介面完成。并且可以預(yù)設(shè)目標(biāo)數(shù)量,到達自動停機。對于套管有無、位置偏移的檢測全部有傳感器接受,傳至plc與人機介面,完成準(zhǔn)確報警內(nèi)容。燙金紙定長傳送過程實現(xiàn):plc的y0發(fā)出步進脈沖,upk569ajw步進機構(gòu)帶動主動輥2實現(xiàn)定長傳送。燙金紙長度、傳送速度設(shè)定全部在人機介面完成。燙金過程實現(xiàn):氣缸帶動燙金頭作往復(fù)運動,燙金延時時間可調(diào)節(jié)。 
5程序設(shè)計5.1plc的i/o分配 
plc軟件采用fxgp-win-c編寫(省略),如需要可與作者。5.2觸摸屏顯示共有14個顯示畫面,畫面顯示層次以及相應(yīng)畫面進入、退出的觸摸鍵名稱如圖2所示:  *層              第二層                  第三層操作主畫面             設(shè)備概要畫面1              設(shè)備概要畫面2                       手動操作畫面                 燙金紙點動                       單動裁切畫面                 套管帶點動                       自動裁切畫面                 加熱管控制                       單動燙金裁切畫面             氣缸控制                       自動燙金裁切畫面             傳感檢測                                                    三色燈檢測燙金紙點動:按下此鍵,則進入“手動操作 [燙金紙點動] ”畫面,同時接通步進電機(燙金紙拖動電機)系統(tǒng)部分的電源。然后即可對燙金紙進行參數(shù)設(shè)定、進給控制和狀態(tài)監(jiān)測。套管帶點動:按下此鍵,則進入“手動操作 [套管帶點動] ”畫面,同時接通伺服電機(套管帶拖動電機)系統(tǒng)部分的電源。然后即可對套管帶進行參數(shù)設(shè)定、進給控制和狀態(tài)監(jiān)測。加熱管控制:按下此鍵,則進入“手動操作 [加熱管控制] ”畫面,同時接通加熱管系統(tǒng)部分的電源。然后即可對加熱管進行進給參數(shù)設(shè)定、溫度控制和監(jiān)測。氣缸控制:按下此鍵,則進入“手動操作 [氣缸控制] ”畫面,即可單獨對燙金頭氣缸和切刀氣缸進行上/下控制和檢測。傳感檢測:按下此鍵,則進入“手動操作 [傳感檢測] ”畫面,即可監(jiān)測各種傳感器信號,這些信號包括:燙金紙有無、套管帶有無、套管帶上偏、套管帶下偏、氣缸壓力、伺服急停、光幕保護三色燈檢測:按下此鍵,則進入“手動操作 [三色燈檢測] ”畫面,即可對三色燈進行檢測單動裁切:設(shè)置套管帶的進給長度、速度;單動裁切套管;監(jiān)測單動裁切過程中的各種運行狀態(tài)。自動裁切:設(shè)置套管帶的進給長度、速度;自動連續(xù)裁切套管;監(jiān)測自動裁切過程中的各種運行狀態(tài)。單動燙金裁切:設(shè)置燙金紙、套管帶的進給長度、速度;加熱管(燙金頭)的燙金溫度、燙金時間;單動燙金和裁切,監(jiān)測單動燙金裁切過程中的各種運行狀態(tài)。自動燙金裁切:設(shè)置燙金紙、套管帶的進給長度、速度;加熱管(燙金頭)的燙金溫度、燙金時間;自動連續(xù)地燙金和裁切,監(jiān)測自動燙金裁切過程中的各種運行狀態(tài)。6結(jié)束語經(jīng)過盡三年的使用證明采用plc控制的套管燙印切斷機,不僅大大的降低了人員勞動強度,減少中間環(huán)節(jié),而且提高了產(chǎn)品成品率。采用人機介面,不必太多控制按鈕便可實現(xiàn)手動、自動等多種功能,增進了人員與設(shè)備的信息交流,數(shù)據(jù)的修改、故障報警的識別變得易如反掌。
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